(通讯员 王剑雄/摄影 胡博)近日,风能公司天枢风电场顺利完成E2齿轮箱吊装更换工作,以高效行动保障了机组的稳定运行。
4月中旬,天枢风电场E2风机突发“变桨安全链”故障停机,运维人员第一时间赶赴现场开展处置工作。完成常规消缺任务后,运维人员宋常健发现齿轮箱前端盖轴承处存在两段长度约5cm的铁屑。凭借高度的责任心和专业敏感性,他意识到可能存在潜在安全隐患,坚持要求厂家派遣技术人员协助深入排查。通过借助内窥镜对机组齿轮箱内部深入检测后,最终查明故障根源—齿轮箱电机侧轴承压板螺栓断裂,弹性支撑座出现位移。
故障明确后,天枢风电场迅速行动,立即组织风机、齿轮箱等厂家召开专题会议,共同商讨更换方案。经综合研判与充分讨论,决定对该风机齿轮箱进行整体更换。随后,风电场迅速制定出详细周密的计划,统筹协调风机、齿轮箱、吊装、运输等相关单位,形成工作合力,为后续吊装工作的顺利开展筑牢基础。
5月正值春季大风频发,这给E2机组齿轮箱恢复工作带来巨大挑战。面对严峻形势,风电场积极应对,不断优化工作方案,精心调整吊装策略,并成立专项工作小组。面对时间紧、任务重等诸多不利条件,小组人员严阵以待、全力以赴投入到更换工作中。吊装过程中,工作人员紧盯风速变化,精准抓住风速6米/秒以下的短暂窗口期,争分夺秒提前拆卸齿轮箱附件。地面与机舱作业人员密切配合,严格把控每一个关键环节。从齿轮箱连接油管、传感器、主轴连接螺栓,到齿轮箱弹性支撑的安装工艺,每一步操作都细致入微、严谨规范。经过运维人员12小时的艰苦奋战,E2齿轮箱吊装更换工作顺利完成。
本次更换工作的圆满完成,不仅及时恢复了机组的正常运行,也为今后应对类似复杂情况积累了宝贵经验。后续,天枢风电场将进一步完善设备维护和应急处理机制,加强对风机的日常巡检和监测力度,确保风机始终处于良好的运行状态,为公司的长远发展提供坚实保障。
图 E2机组齿轮箱吊装现场